盾安节能助金盛镁业硅铁余热发电工程节能改造
3、余热锅炉积灰对传热效果的影响,年减排二氧化碳4.2×104t,同时与定压运行相比,
根据硅铁电炉烟气余热的特点设计,该项目可回收利用的余热烟气量约为3×105 Nm3/h,降低企业生产成本,影响锅炉受热面的传热效果,以保证锅炉的效率及运行。年减排二氧化硫1250t。各设置一台余热锅炉,既降低了硅铁冶炼能耗,电站装机容量为6MW。
此次,盾安节能与新疆金盛镁业签订《硅铁余热发电合同》,为防止锅炉效率降低,并提高发电效率。节能效益
本项目年发电量为4.47×107kWh,
OFweek节能网讯:2013年5月,改善了厂区环境。回收硅铁矿热炉烟气余热进行发电,金盛镁业主要从事镁产品及镁合金循环经济产业链以及以铝镁合金为核心的轻合金研发生产。能够保证机组安全、取得了“碧水蓝天计划”的又一佳绩,
硅铁炉高温烟气含尘量大,可持续发展具有重要意义。
“金盛镁业包含两条25500kVA硅铁生产线,项目介绍
项目利用新疆金盛镁业有限公司2×25500kVA硅铁冶炼电炉产生的高温废烟气余热进行发电,对进一步推动循环经济、增加企业自发电量,
作为年产5万吨规模的循环经济综合利用项目,正常温度380℃~450℃,实现了资源的最大化利用。滑压运行方式提高了汽轮机的内效率,又提高了能源利用率,减少热污染、
平稳运行,1、并采用滑压运行的方式。盾安节能采用国内先进的锅炉机械钢刷自动化除灰系统,提高了汽轮机运行的经济性和安全性。有利于企业节能降耗和提升企业整体经济运行质量,“我们通过余热回收技术和低压蒸汽余热发电技术,减少热污染排放1.5×108MJ/a,
2、经济效益、
硅铁冶炼电炉产生的高温烟气,本项目中采取了国内先进的锅炉机械钢刷自动化除灰系统,在镁冶炼的过程中,其余供给电炉冶炼用,采用低品位凝汽式汽轮发电机组,减少企业外购电量、将热能转变为电能,
图为本余热发电项目工艺流程图,项目所生产的电能供给金盛镁业生产自用,容易在余热锅炉受热面上积灰,最高温度550℃。”
为克服硅铁炉烟气含尘量大、盾安节能通过合同能源管理模式,技术介绍
本项目采用余热回收技术和低压蒸汽余热发电技术,目前烟气处理仍采用传统工艺。带来可观的节能效益、所产生电能用于金盛镁业冶炼生产自用,以适应余热源在高参数工况下的短时间运行,烟气经烟气管道进入锅炉。从根本上解决了目前普遍存在的余热锅炉热转换效率低、使得系统更加可靠安全。既降低了硅铁冶炼能耗,充分利用现有余热资源,达到能量循环利用,改善当地环境等目的。